[一]、脈沖布袋收塵器調試過程出現(xiàn)問題及分析 1、煙氣溫度 調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態(tài),其結果是立窯出口處煙
[一]、脈沖布袋收塵器調試過程出現(xiàn)問題及分析
1、煙氣溫度
調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態(tài),其結果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結露嚴重。
布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉,唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個除塵設備系統(tǒng)的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態(tài)時,因局部“糊袋”而產生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵器濾袋也得以自動修復。
為防止“燒袋”,除塵器在設計時充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調試時發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
[二]、布袋除塵設備的前景
先將4臺鍋爐(總容量為176MW)的4臺電除塵器改為布袋收塵器,隨后布袋收塵器在電站鍋爐和工業(yè)鍋爐上的應用日益廣泛。由于許多自20世紀70年代以后,不僅大幅度提高煙塵的排放標準,而且對硫物的排放也越來越嚴格,迫使用戶燃用低硫煤,導致煤灰的電阻率提高,靜電除塵效率降低,不得不用布袋收塵器替代,從而使除塵濾袋加迅速地發(fā)展。
鍋爐用布袋收塵器已有大量應用,技術已臻成熟,因為普遍燃用低硫煤,電站鍋爐幾乎全部采用布袋除塵。容量也越來越大,目前使用單機脈沖除塵器的較大機組達850MW。使用范圍也在不斷擴展,如垃圾焚燒爐使用氣箱脈沖除塵器幾乎已成選擇。
在我國,20世紀電力系統(tǒng)曾進行過應用試驗,使用了布袋收塵器,由于當時的材料和技術水平,沒有成功。失敗的主要原因是除塵濾袋的壽命太短。目前制造技術已得到提高,今后需在以下3方面發(fā)展布袋收塵器技術:(1)進一步改進濾料質量,增加適用于不同類型鍋爐的濾料品種,延長濾料的使用壽命。
(2)實現(xiàn)國產化、大型化。目前已投運的國產布袋收塵器多數(shù)用于35~75t/h鍋爐,少量為130~220t/h鍋爐,采用進口技術和設備有用于670t/h鍋爐的。如何盡快提高國產化率,應用到大容量鍋爐(如300MW,600MW發(fā)電機組)上,具有重大的現(xiàn)實意義。
(3)進一步提高自動化水平,采用保證除塵濾袋的措施,提高附屬設備的質量。