[一]、生物質(zhì)鍋爐采用布袋除塵器的成功案例 生物質(zhì)具有低碳高揮發(fā)分、低硫高氧、低密度大體積的特點(diǎn),平均2噸生物質(zhì)的熱值可抵1噸標(biāo)煤。我國生物質(zhì)資源豐富,年發(fā)生量約占年采
[一]、生物質(zhì)鍋爐采用布袋除塵器的成功案例
生物質(zhì)具有低碳高揮發(fā)分、低硫高氧、低密度大體積的特點(diǎn),平均2噸生物質(zhì)的熱值可抵1噸標(biāo)煤。我國生物質(zhì)資源豐富,年發(fā)生量約占年采煤量的50%,折合為6.56億噸標(biāo)煤。生物質(zhì)燃料宜采用爐排爐或CFB鍋爐,低溫燃燒。煙氣中SO2、NOx濃度低,屬綠色可能源。生物質(zhì)燃燒發(fā)電在新能源開發(fā)利用中占重要的戰(zhàn)略地位。生物質(zhì)不易燃盡,燃燒產(chǎn)物易積灰結(jié)渣,并二次引燃,煙氣溫度大幅度變化,煙塵質(zhì)輕粒細(xì),除塵難度較大,宜采用除塵器布袋,輔以旋風(fēng)預(yù)除、預(yù)涂灰、噴霧控溫,凝并增重等技術(shù)措施。
生物質(zhì)電廠采用除塵設(shè)備的成功案例有:噴脈沖布袋除塵器,配玻纖覆膜濾料;75t/h生物質(zhì)鍋爐,燃用小麥、水稻秸稈,設(shè)計(jì)采用行噴脈沖布袋除塵器,配PPS/PTFE復(fù)合濾料。2008年山東某生物質(zhì)電廠2×75t/hCFB鍋爐,設(shè)計(jì)采用行噴脈沖布袋除塵器,配PPS濾料。但投運(yùn)后問題也很多:一是因設(shè)計(jì)流速過高以及溫控失誤、糊袋等原因造成除塵器高阻(2200Pa)運(yùn)行;二是因煙氣含氧量高達(dá)16%,在160℃~180℃高溫條件下,PPS濾料被腐蝕,并有火星燒灼,除塵器布袋嚴(yán)重破損。后經(jīng)除塵器擴(kuò)容、改用玻纖覆膜濾料、改進(jìn)氣流分布等多項(xiàng)措施,使問題得到了解決。
[二]、脈沖布袋收塵器調(diào)試過程出現(xiàn)問題及分析
1、煙氣溫度
調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠家為了趕訂單,整個(gè)立窯處于嚴(yán)重超負(fù)荷深暗火運(yùn)行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴(yán)重。
布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風(fēng)機(jī)不能正常工作。
為保證除塵器正常運(yùn)轉(zhuǎn),唯有適當(dāng)提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個(gè)措施,一是適當(dāng)降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時(shí),為進(jìn)一步降低煙氣的熱損失,對整個(gè)單機(jī)脈沖除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進(jìn)行了檢查和修補(bǔ)。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當(dāng)較長時(shí)間處于高溫狀態(tài)時(shí),因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時(shí)自動脫落,除塵器濾袋也得以自動修復(fù)。
為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當(dāng)煙氣溫度大于260時(shí),混風(fēng)氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風(fēng)管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風(fēng)后,煙氣溫度仍大于260混風(fēng)氣動蝶閥自動關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時(shí)風(fēng)機(jī)自動停機(jī),立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時(shí),看火工和操作工要及時(shí)采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時(shí)間煙氣超標(biāo)外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機(jī)氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當(dāng)煙氣溫度偏低時(shí)。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機(jī)換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。